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钻井法凿井气-液-固耦合排渣流场及刀盘吸渣口优化 被引量:4
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作者 程桦 郭龙辉 +2 位作者 姚直书 杨光 荣传新 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期426-441,共16页
针对西部地区侏罗系地层煤矿立井钻井法施工中出现的气举反循环洗井排渣与钻进效率低下问题,以陕西可可盖煤矿中央回风立井ϕ4.2 m超前钻井为工程背景,基于CFD-DEM(计算流体力学和离散单元法耦合)研究方法,建立了气-液-固多相耦合排渣数... 针对西部地区侏罗系地层煤矿立井钻井法施工中出现的气举反循环洗井排渣与钻进效率低下问题,以陕西可可盖煤矿中央回风立井ϕ4.2 m超前钻井为工程背景,基于CFD-DEM(计算流体力学和离散单元法耦合)研究方法,建立了气-液-固多相耦合排渣数值模型,揭示了排渣管内、井底流场的速度及压力分布规律,并基于自研的气举反循环排渣试验装置,采用PIV(粒子图像测速法)测试技术对流场分布的正确性进行验证;提出了优化刀盘吸渣口评判指标和方法,对吸渣口的数量、长径比、面积比、总面积占比进行优化,得到了超前钻头刀盘吸渣口布置的最佳方式和相关参数;讨论了钻头转速、注气量、风管没入比和泥浆黏度等主要因素对排渣流场的影响。研究结果表明:(1)排渣管内流体的运移以轴向流动为主,且途经注气端时,流速发生跳跃式剧增;井底流体的运移主要以水平流动为主,流体的垂直上返仅存在于吸渣口附近;井底流体的水平流动以切向流动为主,径向流动仅在吸渣口两侧较为明显,且远离吸渣口处,径流速度较小易产生岩屑沉积;(2)当刀盘吸渣口数量为2,长径比为0.4,面积比为1,总面积占比为1.94%时,吸渣口的布置方式最佳,且清渣率较现行吸渣口布置方式提高66%;(3)增大钻头转速可显著增强吸渣口的吸附作用,注气量、风管没入比与井底和排渣管内流体的轴向速度均呈正相关关系,低黏、低密度的泥浆易获取高流速,但携岩能力较差。研究结果可为破解侏罗系地层深大立井钻井法洗井排渣与钻进效率低下技术难题,提供有益的理论参考。 展开更多
关键词 钻井法凿井 气举反循环 流场 渣口优化 效率
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航天炉渣口阻力控制技术论述
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作者 闫军 《氮肥与合成气》 2024年第6期1-3,37,共4页
以航天炉运行过程中渣口处阻力控制技术为主,通过实际运行经验详细地介绍渣口压差出现上涨的常见原因、渣口堵塞后的表征现象,同时对渣口压差上涨后可能产生的危害和控制解决措施进行了陈述。除此之外,针对航天炉的入炉煤相关控制要求... 以航天炉运行过程中渣口处阻力控制技术为主,通过实际运行经验详细地介绍渣口压差出现上涨的常见原因、渣口堵塞后的表征现象,同时对渣口压差上涨后可能产生的危害和控制解决措施进行了陈述。除此之外,针对航天炉的入炉煤相关控制要求进行了阐述,涉及到不同种类化工用煤特点的讲解说明,对灰组分中的氧化铝、二氧化硅、氧化钙三者关系变化后对入炉煤在燃烧室反应可能出现的现象进行了相关专业试验数据分析,并结合航天炉实际运行结果进行了综合阐述。 展开更多
关键词 航天炉 渣口 渣口压差 灰组分 氧化铝 二氧化硅
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干煤粉气化炉主烧嘴与渣口匹配性研究
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作者 李东阳 张永明 +1 位作者 院建森 姚强 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期328-331,共4页
干煤粉气流床气化技术已经在国内外普遍推广应用,从干煤粉气化炉的组合烧嘴、下渣口及气化炉的结构和特点出发,讨论了干煤粉气化炉主烧嘴氧气旋流角度、主烧嘴煤粉通道半径及气化炉下渣口的尺寸等对气化效率的影响。结果发现,干煤粉气... 干煤粉气流床气化技术已经在国内外普遍推广应用,从干煤粉气化炉的组合烧嘴、下渣口及气化炉的结构和特点出发,讨论了干煤粉气化炉主烧嘴氧气旋流角度、主烧嘴煤粉通道半径及气化炉下渣口的尺寸等对气化效率的影响。结果发现,干煤粉气化炉选择氧气旋流角为25°、煤粉通道半径为92 mm的主烧嘴与下渣口直筒段内径为500 mm的渣口进行匹配,所产生的有效气含量最高,碳转化率最高,渣、饼残碳量最低,气化反应更充分,是一种较好的匹配选择。 展开更多
关键词 干煤粉气化 气化炉 主烧嘴 渣口 匹配性
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中能化工航天炉渣口改造小结 被引量:2
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作者 黄玉兵 《中氮肥》 2021年第1期9-13,共5页
安徽晋煤中能化工股份有限公司150 kt/a甲醇项目(即一期航天炉项目)采用HT-L粉煤加压气化技术,航天炉渣口设计尺寸为φ550 mm,运行中经常出现渣口压差不稳定、渣口堵渣等现象,因此中能化工200 kt/a合成氨装置原料路线改造工程(即二期航... 安徽晋煤中能化工股份有限公司150 kt/a甲醇项目(即一期航天炉项目)采用HT-L粉煤加压气化技术,航天炉渣口设计尺寸为φ550 mm,运行中经常出现渣口压差不稳定、渣口堵渣等现象,因此中能化工200 kt/a合成氨装置原料路线改造工程(即二期航天炉项目)设计时渣口扩径为了φ650 mm,但随之带来一个突出的问题是二期航天炉所产粗煤气中的有效气含量始终低于一期航天炉。为此,通过理论分析并结合实际生产情况研判,中能化工决定对其二期航天炉渣口实施缩径技改。实践表明,二期航天炉渣口缩径(改为φ550 mm)后,再辅之以混、配煤优化,不仅粗煤气中的有效气含量提升2%左右,而且航天炉渣口堵塞问题也基本得到解决,技改达到了预期目的。 展开更多
关键词 航天炉 渣口尺寸 渣口压差 渣口堵塞 有效气含量 渣口缩径技改 效益分析
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SJ100G型分油机排渣口漏油故障的解决方法
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作者 程彦富 《设备管理与维修》 2024年第4期41-43,共3页
介绍MITSUBISHI SJ100G型分油机的主要结构及工作原理,结合某轮分油机排渣口漏油事件分析原因。通过手动排渣和解体查找原因,最终解决故障,并给出分油机日常管理的建议,对操作MITSUBISHI SJ系列分油机具有一定指导意义。
关键词 分油机 渣口漏油 MITSUBISHI SJ100G
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壳牌气化炉渣口堵渣原因分析
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作者 李伟 《氮肥与合成气》 2024年第10期29-32,共4页
对比了气化炉使用不同原料煤时的运行工况,分析了气化炉入炉煤灰熔点、水分、灰分、热值等因素对壳牌气化炉渣口的影响。总结出气化炉运行过程中渣口堵渣前期判断及工艺处置措施,以避免气化炉渣口完全堵塞造成停车事故。
关键词 壳牌气化炉 渣口 入炉煤 灰熔点 水分 灰分 热值
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气化炉渣口压差高的原因及处理措施
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作者 赵伯平 《氮肥与合成气》 2024年第2期34-39,共6页
气化炉渣口压差是气化炉正常运行过程中应该密切关注重要工艺指标之一,从气化炉渣口压差的定义出发,介绍了多元料浆气化炉和膜式水冷壁型多元料浆气化炉渣口压差的测量原理及方法,分析了2种炉型渣口压差高的原因,并提出了相应的处理措施。
关键词 气化炉 渣口 压差
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攀钢高炉使用渗铝渣口的试验研究
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作者 李真才 《四川冶金》 CAS 1997年第2期24-27,共4页
本文介绍了攀钢高炉渣口的渗铝研究及攀钢高炉使用渗铝渣口的试验情况。试验研究的结果证明,渗铝渣口的性能优于普通渣口,渗铝渣口的寿命比普通渣口提高1.535倍。攀钢高炉若全部使用渗铝渣口每年可获益三十余万元。
关键词 高炉 渣口 渗铝渣口 使用寿命
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陶瓷基复合涂层在高炉渣口上的应用研究 被引量:2
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作者 高家诚 张亚平 +2 位作者 盛世雄 谢尤淮 王学军 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1993年第8期69-72,共4页
本文介绍了一种金属表面喷涂陶瓷基复合耐热涂层的新方法——成分倾斜过渡和重熔。应用此方法对攀钢炼铁厂高炉渣口表面喷涂Al_2O_3基复合耐热涂层,使用寿命提高2倍。
关键词 渣口 高炉 重熔 攀钢 使用寿命 喷涂 复合涂层 热涂 金属表面 耐热
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渣口石滑坡抗剪强度参数的综合取值研究 被引量:3
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作者 汤罗圣 殷坤龙 李远耀 《安全与环境工程》 CAS 2010年第3期10-13,共4页
基于室内试验数据,同时利用极限平衡法中的传递系数法进行反分析,并结合勘察资料,得出了三峡库区该类型滑坡抗剪强度参数与滑带碎石土含量之间的统计规律,以此综合选取渣口石滑坡的抗剪强度参数,从而为该滑坡稳定性评价与治理提供依据。
关键词 滑坡稳定性评价 传递系数法 反分析 抗剪强度参数 渣口石滑坡
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铜渣口的多元共渗表面处理 被引量:11
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作者 彭昶 王一平 王志 《湖南冶金》 1999年第2期7-10,共4页
在借鉴钢的化学热处理经验的基础上,采用铬、铝、硅多元共渗工艺对铜渣口进行表面处理,在铜基体上形成渗镀层,经共渗处理后的铜渣口在湘潭钢铁集团有限公司2#高炉中使用,其寿命较纯铜渣口高出3倍以上。
关键词 高炉 渣口 多元共渗 表面处理 炼铁
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高炉渗铝渣口的试验研究 被引量:5
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作者 钟勇 《炼铁》 北大核心 1996年第4期24-26,共3页
开发的渣口渗铝工艺设备简单,易于操作,主要工艺参数如下:渗铝剂配比为铝粉10%,氧化铝粉88%,氯化铵2%;加热温度为850℃;保温时间11h。渗铝层具有耐高温、耐磨损、抗氧化、与基材结合强度高等特性。生产试验表明,渗铝渣口的使用寿命... 开发的渣口渗铝工艺设备简单,易于操作,主要工艺参数如下:渗铝剂配比为铝粉10%,氧化铝粉88%,氯化铵2%;加热温度为850℃;保温时间11h。渗铝层具有耐高温、耐磨损、抗氧化、与基材结合强度高等特性。生产试验表明,渗铝渣口的使用寿命比普通渣口高2.28倍。 展开更多
关键词 高炉 渣口 渗铝
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无渣口高炉的生产实践 被引量:1
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作者 邓炳炀 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1990年第3期5-8,共4页
本文论述了大、中型高炉不设渣口的好处,取消渣口的条件以及无渣口高炉的炉前作业方法。
关键词 高炉 渣口高炉 冶炼 操作
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无渣口高炉的操作法 被引量:2
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作者 邓炳炀 《炼铁》 北大核心 1989年第1期10-12,共3页
本文主要论述高炉大型化、高压化后,不设渣口的好处和不设渣口的条件以及不设渣口的高炉操作法.
关键词 高炉 渣口高炉 高炉操作法
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航天炉粉煤加压气化装置渣口压差高的原因分析及处理 被引量:4
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作者 张超 《氮肥与合成气》 2018年第9期27-31,共5页
航天炉粉煤加压气化炉投运以来,出现渣口压差大的现象,影响气化炉的安全运行。分析了渣口压差的形成,以及煤质、操作温度、设备材料、安装质量对渣口压差高的影响,提出了根据生产操作情况及时调整工艺,控制渣口压差在正常范围内,可保证... 航天炉粉煤加压气化炉投运以来,出现渣口压差大的现象,影响气化炉的安全运行。分析了渣口压差的形成,以及煤质、操作温度、设备材料、安装质量对渣口压差高的影响,提出了根据生产操作情况及时调整工艺,控制渣口压差在正常范围内,可保证装置长周期运行。 展开更多
关键词 航天炉 渣口压差 激冷环 下降管 黏温特性
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涟钢减少高炉风渣口烧损的实践 被引量:1
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作者 梁南山 《湖南冶金》 2003年第6期30-32,共3页
对涟钢 2 0 0 2年 7月开始的风渣口攻关实践进行了总结。并对风渣口频繁损坏的原因进行了较为详细的分析。通过取消上渣操作、整体更换、在线酸洗、改善与加强对冷却水、喷枪及风口备品的管理等手段 ,使涟钢平均每座高炉每月损坏的风渣... 对涟钢 2 0 0 2年 7月开始的风渣口攻关实践进行了总结。并对风渣口频繁损坏的原因进行了较为详细的分析。通过取消上渣操作、整体更换、在线酸洗、改善与加强对冷却水、喷枪及风口备品的管理等手段 ,使涟钢平均每座高炉每月损坏的风渣口数量从攻关前的 5 .7个下降到了 3 .6个 。 展开更多
关键词 高炉 渣口 烧损
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国内高炉无渣口冶炼的发展
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作者 邓炳炀 《上海金属》 CAS 1996年第4期18-22,共5页
介绍近些年国内高炉无渣口冶炼的发展情况,论述了高炉取消渣口的优越性和需创造的条件。建议高炉推广无渣口冶炼的工艺流程。
关键词 高炉 渣口 冶炼 炼铁 取消 渣口冶炼
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SE-东方炉渣口压差升高原因分析及在线处理
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作者 丁家海 《大氮肥》 CAS 2016年第4期223-225,共3页
分析引起SE-东方炉渣口压差高的主要原因是更换煤种后气化炉操作温度偏低,引起渣的流动性差导致排渣不畅。通过优化排渣流程,在线处理并优化气化炉工艺操作,提高气化炉操作温度,恢复了气化炉的正常排渣及渣口压差,保障了气化炉的正常运行。
关键词 SE-东方炉 渣口压差 煤种更换 在线处理
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高炉风口,渣口的等离子喷涂陶瓷工艺
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作者 鲍菊 鲺淑慧 《电刷镀技术》 1998年第4期14-17,共4页
关键词 高炉 渣口 等离子喷涂 陶瓷涂层
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热喷涂技术在高炉风、渣口上的应用(七)
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作者 刘广海 《机械工人(热加工)》 1997年第8期19-20,共2页
高炉风口和渣口的工作条件十分苛刻,它们始终在熔融渣流、铁流及炙热和飞速运动的焦炭块的冲刷和撞击下工作。一旦在它们裸露的工作面上流经的铁水过多或者铁水在裸露面某一局部潴留涡旋,就会引起该部位铜套被熔化烧损,风渣口小套绝大... 高炉风口和渣口的工作条件十分苛刻,它们始终在熔融渣流、铁流及炙热和飞速运动的焦炭块的冲刷和撞击下工作。一旦在它们裸露的工作面上流经的铁水过多或者铁水在裸露面某一局部潴留涡旋,就会引起该部位铜套被熔化烧损,风渣口小套绝大部分都是在这种情况下破损的,也有被炉料喷吹物磨损的,不过只占很少部分。 风渣口小套一旦破损之后,就要及时休风或拉风更换,这就要损失产量和焦炭,使产铁量减步。 展开更多
关键词 高炉 渣口 热喷涂 涂层结构 工艺参数
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