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大规格SWRS82B钢盘条同圈抗拉强度波动原因分析及改善措施
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作者 李月云 王雷 +1 位作者 李建华 张宇 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期273-278,共6页
通过对SWRS82B钢盘条进行同圈抗拉强度、化学成分与显微组织分析,找出了同圈抗拉强度波动大的原因是搭接点处存在异常组织。采用热模拟试验对SWRS82B钢盘条连续冷却过程进行分析,同时检测斯太尔摩冷却情况,找出了异常组织形成原因,结果... 通过对SWRS82B钢盘条进行同圈抗拉强度、化学成分与显微组织分析,找出了同圈抗拉强度波动大的原因是搭接点处存在异常组织。采用热模拟试验对SWRS82B钢盘条连续冷却过程进行分析,同时检测斯太尔摩冷却情况,找出了异常组织形成原因,结果表明,成分中V元素的加入使得珠光体与贝氏体转变区分离,在冷速≥3℃/s、温度低于550℃时将发生贝氏体转变。由于佳灵装置(是一种安装在斯太尔摩上,用于调节搭接点与非搭接点风量分配的装置)角度设置不合理,搭接点风速较大,过冷奥氏体发生了部分低温转变,相变产物为珠光体+贝氏体,使得同圈抗拉强度波动较大。对佳灵装置与风机风量进行调整,降低了搭接点冷速,将同圈抗拉强度波动由102 MPa降低至49 MPa,抗拉强度合格率由88%提高到100%。 展开更多
关键词 swrs82b钢盘条 抗拉强度波动 热模拟试验 异常组织 佳灵装置 工艺优化
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SWRS82B钢盘条的显微组织对力学性能的影响 被引量:8
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作者 杨峰 孙玉领 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期104-107,共4页
采用盐浴等温冷却和风机连续冷却,SWRS82B钢热轧盘条能获得珠光体团尺寸7.58μm、片层间距201 nm的均匀细小索氏体组织;随着珠光体片层间距的增大,盘条抗拉强度Rm、伸长率A等力学性能指标降低;细小的珠光体片层间距使盘条具有更好的综... 采用盐浴等温冷却和风机连续冷却,SWRS82B钢热轧盘条能获得珠光体团尺寸7.58μm、片层间距201 nm的均匀细小索氏体组织;随着珠光体片层间距的增大,盘条抗拉强度Rm、伸长率A等力学性能指标降低;细小的珠光体片层间距使盘条具有更好的综合力学性能,有利于提高钢丝拉拔成材率和获得高性能钢丝绳。 展开更多
关键词 swrs82b钢盘条 热处理 微观组织 力学性能
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热处理工艺对SWRS82B盘条显微组织的影响 被引量:7
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作者 杨峰 梁益龙 +1 位作者 向嵩 孙玉领 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第18期173-176,共4页
通过扫描电镜显微观察和金相显微分析,研究了影响SWRS82B盘条奥氏体晶粒长大的因素。结果表明:主要因素是加热温度,其次是该温度下的保温时间。在相同奥氏体加热温度下,480℃盐浴等温能同时获得较小的索氏体片层间距和团尺寸,随着风冷... 通过扫描电镜显微观察和金相显微分析,研究了影响SWRS82B盘条奥氏体晶粒长大的因素。结果表明:主要因素是加热温度,其次是该温度下的保温时间。在相同奥氏体加热温度下,480℃盐浴等温能同时获得较小的索氏体片层间距和团尺寸,随着风冷速率的增大,索氏体片层间距和团尺寸减小;在不同加热温度下,当风冷速度为9~11℃/s时,能获得较小的片层间距和团尺寸。 展开更多
关键词 swrs82b盘条 片层间距 索氏体团 等温温度
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镀锌钢丝用SWRS82B热轧盘条断裂原因分析 被引量:2
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作者 许秋松 张剑锋 《现代冶金》 CAS 2010年第1期4-6,共3页
分析了镀锌钢丝用SWRS82B热轧盘条断裂的原因,并提出了预防措施。
关键词 镀锌 swrs82b 失效 盘条
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钢绞线用SWRH82B盘条的控冷工艺及组织性能 被引量:21
5
作者 马志军 李子林 +1 位作者 孙浩然 李敬宇 《轧钢》 2006年第2期56-58,共3页
为保证高强度预应力钢绞线用SWRH82B盘条的组织性能,采用了3种不同冷却速度的控冷工艺进行试验。结果得出,部分风机开口度为100%,部分风机开口度为50%时,可获得最佳效果。
关键词 swrH82b盘条 控冷工艺 组织性能 绞线
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铸坯缺陷对SWRH82B钢盘条冷拔质量的影响 被引量:7
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作者 赵莉萍 麻永林 +1 位作者 王玉峰 刘宗昌 《特殊钢》 北大核心 2007年第4期48-49,共2页
通过扫描电镜对280 mm×380 mm连铸坯生产的SWRH82B钢盘条(%:0.80~0.84C、0.75~0.85Mn、0.18~0.22Cr、0.015~0.035Al)冷拔断裂的断口显微组织和成分进行观察和能谱分析,得出碳的富集、氧化物、硫化物夹杂和显微空洞是冷拔盘条... 通过扫描电镜对280 mm×380 mm连铸坯生产的SWRH82B钢盘条(%:0.80~0.84C、0.75~0.85Mn、0.18~0.22Cr、0.015~0.035Al)冷拔断裂的断口显微组织和成分进行观察和能谱分析,得出碳的富集、氧化物、硫化物夹杂和显微空洞是冷拔盘条断裂源。采用二冷区末端电磁搅拌等技术控制连铸坯夹杂物、成分偏析和组织,可保证SWRH82B钢盘条冷拔质量。 展开更多
关键词 swrH82b 铸坯 碳偏析 夹杂物 盘条冷拔断裂
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SWRS82B盘条冷拔过程中显微组织和力学性能的变化 被引量:6
7
作者 杨峰 孙玉领 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期22-26,共5页
SWRS82B盘条通过热轧控冷获得95%以上的索氏体组织,其珠光体片层间距越小,冷拉拔过程中将具备越好的综合力学性能。随着钢丝拉拔应变量不断增大,珠光体片层间距不断减小,抗拉强度和屈服强度不断增大,伸长率不断下降。当珠光体片层间距由... SWRS82B盘条通过热轧控冷获得95%以上的索氏体组织,其珠光体片层间距越小,冷拉拔过程中将具备越好的综合力学性能。随着钢丝拉拔应变量不断增大,珠光体片层间距不断减小,抗拉强度和屈服强度不断增大,伸长率不断下降。当珠光体片层间距由202 nm拉丝减小至60 nm以下,钢丝抗拉强度则由1371.0 MPa增大至2088.6 MPa,伸长率由11.8%降至7.1%;钢丝截面上的显微硬度值随着应变量的增加而增大,并表现出各向异性变化。 展开更多
关键词 swrs82b盘条 拉拔 微观组织 抗拉强度 显微硬度
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SWRS82BCr预应力钢绞线盘条试制 被引量:2
8
作者 张海涛 高永彬 徐凯 《金属制品》 2012年第3期53-55,共3页
针对YL82B盘条技术要求与国外标准存在的差距,采用"80 t顶底复吹转炉→90 t LF炉精炼→180 mm×240 mm直弧形矩形坯连铸机→高速线材轧机"工艺流程试制SWRS82BCr预应力钢绞线盘条。采用LF炉精确控制化学成分、LF白渣操作... 针对YL82B盘条技术要求与国外标准存在的差距,采用"80 t顶底复吹转炉→90 t LF炉精炼→180 mm×240 mm直弧形矩形坯连铸机→高速线材轧机"工艺流程试制SWRS82BCr预应力钢绞线盘条。采用LF炉精确控制化学成分、LF白渣操作、连铸全过程保护浇注、低过热度浇注和控轧控冷等工艺措施,试制的SWRS82BCr盘条化学成分稳定、抗拉强度波动小,断面收缩率不小于35%,金相组织为S+P+极少量0.5级Fe3C,索氏体化率不低于85%,中心偏析不大于2.5级,完全满足用户要求。 展开更多
关键词 swrs82bCr盘条 绞线 成分 抗拉强度 索氏体化率
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150mm圆坯生产SWRH82B钢绞线用盘条的试制
9
作者 凌遵峰 许克亮 李树庆 《天津冶金》 CAS 2005年第4期3-5,共3页
介绍了天津钢铁有限公司独立开发、具有自主知识产权的高强度SWRH82B预应力钢绞线用盘条的试制过程及工艺控制要点。经用户使用证明,该工艺生产的盘条捻制成绞线,各项力学性能指标达到标准要求,满足用户要求。
关键词 圆坯 swrH82b盘条 绞线 开发 swrH82b 预应力绞线 试制过程 盘条 天津铁有限公司 自主知识产权
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高强度大直径SWRS82B盘条大气腐蚀的实验研究
10
作者 向嵩 杨明 +2 位作者 王道刚 朱建培 杨小弟 《现代机械》 2010年第2期64-65,83,共3页
SWRS82B盘条是生产高强度低松弛预应力钢丝、钢绞线的重要原料,且大都在大气环境下使用,易受腐蚀。本文采用化学纯试剂配置3.5%NaCl溶液、2%H2SO4溶液以及3.5%NaCl,PH=4溶液在25℃和50℃加速模拟大气腐蚀实验。结果表明:同一种腐蚀溶液... SWRS82B盘条是生产高强度低松弛预应力钢丝、钢绞线的重要原料,且大都在大气环境下使用,易受腐蚀。本文采用化学纯试剂配置3.5%NaCl溶液、2%H2SO4溶液以及3.5%NaCl,PH=4溶液在25℃和50℃加速模拟大气腐蚀实验。结果表明:同一种腐蚀溶液,随着温度的升高SWRS82B盘条钢的腐蚀速度增大。在三种腐蚀介质中,随着酸性增强SWRS82B盘条钢的腐蚀速度也随之增大。 展开更多
关键词 swrs82b盘条 大气腐蚀 失重法 腐蚀速率
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SWRH82B钢Φ14~15 mm盘条的生产实践 被引量:3
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作者 刘立德 张毅 +3 位作者 龙国荣 高长益 谢祥 杨昌涛 《特殊钢》 北大核心 2018年第4期23-27,共5页
采用Cr、V微合金化技术开发了抗拉强度≥1180 MPa的SWRH82B钢Φ14~15 mm盘条(/%:0.79~0.82C,0.15~0.35Si,0.60~0.90Mn,≤0.025P,≤0.006S,≤0.015As,0.26~0.32Cr,0.04~0.07V)。水钢用100 t转炉-LF精炼-160 mm×160 mm连铸(结... 采用Cr、V微合金化技术开发了抗拉强度≥1180 MPa的SWRH82B钢Φ14~15 mm盘条(/%:0.79~0.82C,0.15~0.35Si,0.60~0.90Mn,≤0.025P,≤0.006S,≤0.015As,0.26~0.32Cr,0.04~0.07V)。水钢用100 t转炉-LF精炼-160 mm×160 mm连铸(结晶器带电磁搅拌)-铸坯缓冷-高速线材轧制-Stellmor风冷的工艺流程生产的SWRH82B钢Φ14~15 mm盘条组织的索氏体化率达到了95%。盘条的抗拉强度为1 180~1 270 MPa,断面收缩率为27.0%~37.5%。盘条满足大规格高强度矿用钢绞线的要求。 展开更多
关键词 高强度swrH82b Φ14~15 mm盘条 Cr-V微合金化 绞线
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高温扩散对SWRS87B钢盘条显微组织的改善 被引量:3
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作者 秦树超 黄翠环 +3 位作者 赵昊乾 崔娟 赵铮铮 宋振平 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期199-202,共4页
为消除SWRS87B钢盘条中带状马氏体组织,进行了连铸坯开坯高温扩散试验。试验表明:高温扩散加热温度1180℃,保温2 h,盘条组织为索氏体和带状马氏体组织,与不进行高温扩散的盘条显微组织无明显区别;高温扩散加热温度为1220℃,保温2 h时,... 为消除SWRS87B钢盘条中带状马氏体组织,进行了连铸坯开坯高温扩散试验。试验表明:高温扩散加热温度1180℃,保温2 h,盘条组织为索氏体和带状马氏体组织,与不进行高温扩散的盘条显微组织无明显区别;高温扩散加热温度为1220℃,保温2 h时,盘条组织为均匀的索氏体组织,无马氏体组织,相比不进行高温扩散的盘条索氏体片层更均匀,片层间距更细,盘条力学性能更稳定,抗拉强度平均值为1351 MPa,断面收缩率平均值为41.8%。 展开更多
关键词 swrs87b盘条 高温扩散 组织 力学性能
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SWRH82B钢盘条拉伸试样断口形貌分析 被引量:3
13
作者 赵小金 苏祯祺 +1 位作者 徐旋旋 赵宜 《现代冶金》 CAS 2018年第4期36-39,共4页
采用宏观检验及扫描电镜等方法,对SWRH82B钢盘条热轧后及不同时间时效后的拉伸试样断口形貌进行观察,并结合断面收缩率变化规律对两者之间的关系进行分析研究。结果表明:SWRH82B钢盘条热轧后拉伸试样断口的纤维区较小、断面收缩率低,随... 采用宏观检验及扫描电镜等方法,对SWRH82B钢盘条热轧后及不同时间时效后的拉伸试样断口形貌进行观察,并结合断面收缩率变化规律对两者之间的关系进行分析研究。结果表明:SWRH82B钢盘条热轧后拉伸试样断口的纤维区较小、断面收缩率低,随着时效时间的延长,纤维区逐渐增大,断面收缩率提高。另对异常断口的产生原因进行了分析。 展开更多
关键词 swrH82b 盘条 热轧 时效 力学性能 断口形貌
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预应力钢绞线用SWRH82B盘条拉拔断裂原因分析 被引量:2
14
作者 严士兴 徐亮 《金属制品》 CAS 2021年第5期31-34,共4页
SWRH82B盘条从13.0 mm拉拔至5.06 mm出现杯锥状断裂。对断裂试样进行化学成分及断口组织形貌检测分析。研究结果表明,断裂源都在钢丝心部产生,并且心部大部分有异常组织,主要为网状渗碳体或条带状马氏体组织,该异常组织是造成钢丝拉拔... SWRH82B盘条从13.0 mm拉拔至5.06 mm出现杯锥状断裂。对断裂试样进行化学成分及断口组织形貌检测分析。研究结果表明,断裂源都在钢丝心部产生,并且心部大部分有异常组织,主要为网状渗碳体或条带状马氏体组织,该异常组织是造成钢丝拉拔过程中杯锥状断裂的主要原因。 展开更多
关键词 swrH82b 盘条 绞线 网状渗碳体 杯锥状断裂 异常组织
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钢绞线用盘条SWRH82B拉拔断裂影响因素分析 被引量:1
15
作者 来永彪 许加陆 +1 位作者 赵阳 廖家明 《现代冶金》 CAS 2021年第3期49-50,共2页
利用金相显微镜对某厂生产的预应力钢绞线盘条拉拔断裂样进行分析,根据拉拔断样形貌,分析出预应力钢绞线盘条拉拔断裂影响因素包括成分偏析、盘条表面缺陷、盘条组织、拉拔工艺等,为提出合理的改善措施,提高高碳钢盘条质量提供了便利条件。
关键词 绞线用盘条 swrH82b 拉拔断裂 断口 影响因素
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SWRH82B钢连铸工艺试验研究 被引量:5
16
作者 覃之光 蒋跃东 《钢铁研究》 CAS 2003年第4期8-10,共3页
研究了连铸中包钢水过热度、铸坯末端电磁搅拌参数与连铸坯中心疏松、缩孔、碳偏析及等轴晶率的关系。通过比较铸坯与对应盘条的组织和力学性能 ,得到了最佳中包钢水过热度 (2 1℃ ) ,并确定了末端电成磁搅拌对改善铸坯、盘条的组织和... 研究了连铸中包钢水过热度、铸坯末端电磁搅拌参数与连铸坯中心疏松、缩孔、碳偏析及等轴晶率的关系。通过比较铸坯与对应盘条的组织和力学性能 ,得到了最佳中包钢水过热度 (2 1℃ ) ,并确定了末端电成磁搅拌对改善铸坯、盘条的组织和性能的有利作用。 展开更多
关键词 swrH82b 连铸 水过热度 电磁搅拌 盘条 组织 性能 预应力绞线
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不同时效工艺对82B钢盘条性能的影响 被引量:5
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作者 张永军 韩静涛 +7 位作者 陈建冲 孔俊其 侯月华 郑永瑞 韩伟旗 董庆 甄琴英 苏建民 《理化检验(物理分册)》 CAS 2008年第9期467-470,共4页
用OM,SEI技术和万能材料试验机研究对比了82B钢轧制线材集卷后,自然时效0~30d(天)过程中的力学性能变化、宏观断口形貌以及微观断口韧窝形态的差异,并对自然时效与集卷后人工时效(在250℃或300℃加热、保温2h后缓慢冷却)后的力... 用OM,SEI技术和万能材料试验机研究对比了82B钢轧制线材集卷后,自然时效0~30d(天)过程中的力学性能变化、宏观断口形貌以及微观断口韧窝形态的差异,并对自然时效与集卷后人工时效(在250℃或300℃加热、保温2h后缓慢冷却)后的力学性能进行了对比。结果表明:人工时效的力学性能约相当于15d自然时效的效果,从而提高了生产效率。 展开更多
关键词 82b盘条 时效工艺 组织性能
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SWRH82B盘条质量引起的断裂问题分析 被引量:16
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作者 杜立超 王忠伟 +3 位作者 张华东 李海刚 皮鹏飞 刘志文 《金属制品》 2010年第5期62-65,共4页
分析SWRH82B盘条在钢绞线生产中出现断裂的原因,指出盘条未经拉拔出现脆断的主要原因:碳含量比标准偏高,冬季生产时吐丝温度偏高、控冷速度偏大及有害气体较难溢出,使盘条强度高、韧性低。拉拔过程的笔尖状断裂主要由非金属夹杂、中心... 分析SWRH82B盘条在钢绞线生产中出现断裂的原因,指出盘条未经拉拔出现脆断的主要原因:碳含量比标准偏高,冬季生产时吐丝温度偏高、控冷速度偏大及有害气体较难溢出,使盘条强度高、韧性低。拉拔过程的笔尖状断裂主要由非金属夹杂、中心碳偏析及心部马氏体造成;菊花形断裂是由盘条表面硬度偏高造成;表面机械损伤也能在拉拔过程中造成断裂。根据不同的断口情况,提出解决断裂问题的措施和建议,尤其在盘条生产过程中要严格控制化学成分、轧制温度及冷却速度,防止出现碳偏析和马氏体。 展开更多
关键词 swrH82b盘条 绞线 断裂 非金属夹杂物 碳偏析
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SWRH82B盘条拉拔断裂原因分析和改进 被引量:6
19
作者 赵自义 《金属制品》 2010年第4期67-70,共4页
预应力钢绞线用SWRH82B盘条拉拔过程中易断裂。对冶炼、连铸、轧制等过程进行分析,提出SWRH82B盘条的质量要求:碳质量分数波动小于0.03%,化学成分均匀,夹杂物为MnS,S iO2等可变形夹杂及少量铝酸盐,尺寸一般应小于30μm;对SWRH82B盘条用... 预应力钢绞线用SWRH82B盘条拉拔过程中易断裂。对冶炼、连铸、轧制等过程进行分析,提出SWRH82B盘条的质量要求:碳质量分数波动小于0.03%,化学成分均匀,夹杂物为MnS,S iO2等可变形夹杂及少量铝酸盐,尺寸一般应小于30μm;对SWRH82B盘条用坯料进行检查、修磨和精整;连铸时严格控制钢的成分均匀性、钢水过热度、二次冷却等,采用结晶器和末端电磁搅拌以减轻碳偏析;盘条索氏体化率达到85%以上,控制盘条心部渗碳体和马氏体等异常组织。造成盘条拉拔断裂的原因主要有时效期短、断面收缩率低,表面结疤、增碳,盘条心部出现网状渗碳体和马氏体以及表面擦伤等。针对以上原因提出相应的改进措施,改进后盘条合格率大大提高。 展开更多
关键词 swrH82b盘条 预应力绞线 拉拔断裂 冶炼 连铸 夹杂物
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大规格82B钢盘条的冬季时效行为 被引量:1
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作者 王海宾 贾建平 +3 位作者 张朝磊 卢伟永 王建忠 李娜 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期95-99,共5页
研究了ø12.5 mm规格82B钢盘条在北方冬季-15~-23℃条件下自然时效0~30 d后的力学性能变化情况,并进行了不同的人工时效试验。结果表明:82B钢盘条的抗拉强度与时效没有明显的关系;自然时效0~10 d后其断面收缩率呈明显上升趋势,10~3... 研究了ø12.5 mm规格82B钢盘条在北方冬季-15~-23℃条件下自然时效0~30 d后的力学性能变化情况,并进行了不同的人工时效试验。结果表明:82B钢盘条的抗拉强度与时效没有明显的关系;自然时效0~10 d后其断面收缩率呈明显上升趋势,10~30 d断面收缩率趋于稳定;盘条下线后立即在200℃保温2 h进行人工时效,得到的力学性能与自然时效10 d后的力学性能较为接近,因此对82B钢盘条可采用人工时效处理的方法预测自然时效后的力学性能。 展开更多
关键词 82b盘条 时效 断面收缩率 断口
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