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环境友好型水基钻井液GREEN-DRILL的研制与应用 被引量:21
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作者 胡进军 孙强 +3 位作者 夏小春 魏子路 冀腾 项涛 《石油钻探技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期75-79,共5页
为了提高海上油气田钻井液的环保性能,在开发环保型高效封堵剂GS、水基润滑剂GL和水溶性抑制剂GG的基础上,研制出了环境友好型水基钻井液GREEN-DRILL。性能评价结果表明,水基钻井液GREENDRILL的基本性能稳定,抑制性能与聚合醇钻井液基... 为了提高海上油气田钻井液的环保性能,在开发环保型高效封堵剂GS、水基润滑剂GL和水溶性抑制剂GG的基础上,研制出了环境友好型水基钻井液GREEN-DRILL。性能评价结果表明,水基钻井液GREENDRILL的基本性能稳定,抑制性能与聚合醇钻井液基本相当,其生物需氧量与化学耗氧量的比值为67.5%,对蒙古裸腹溞Ⅰ龄幼体72h半数致死浓度大于60 000mg/L,高于国家一级海域生物毒性容许值,符合国家一级海域排放标准。同时,在水中稀释后无油膜、无黑色漂浮物。渤海油田5井次的现场应用表明,水基钻井液GREENDRILL能解决渤海油田存在的渗漏和井漏问题,性能稳定,环保性能优良。 展开更多
关键词 海上钻井 环境保护 水基钻井液 生物降解 现场应用
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渤海CFD油田大位移井钻井液优化设计研究 被引量:4
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作者 王伟 徐安国 +3 位作者 胡进军 张鹏 魏子路 徐同台 《西部探矿工程》 CAS 2019年第11期66-69,共4页
基于安全钻井液密度窗口研究,充分考虑大位移井岩屑床以及钻柱偏心等特点,形成了一套结合现有机泵条件的大位移井钻井液性能及水力参数优化设计方法,并在渤海CFD油田某区块成功应用,有效指导了该油田大位移井的顺利施工。大位移井钻井... 基于安全钻井液密度窗口研究,充分考虑大位移井岩屑床以及钻柱偏心等特点,形成了一套结合现有机泵条件的大位移井钻井液性能及水力参数优化设计方法,并在渤海CFD油田某区块成功应用,有效指导了该油田大位移井的顺利施工。大位移井钻井液性能强调限制塑性粘度、合理提高动塑比,保障钻井液携岩能力的同时有助于保持较好流变性,同时为兼顾大位移井施工泵压高及排量大的两方面要求,推荐多泵同时作业并选用小尺寸缸套的做法,提高额定泵压、保障施工排量。本研究成果对于类似大位移井设计与施工具有指导意义。 展开更多
关键词 大位移井 钻井液流变性 水力参数设计 井眼清洁
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基于味觉信息和化学成分的“谱味”关系挖掘白术苦味物质基础 被引量:3
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作者 魏子路 阿丽娅·阿卜杜热依木 +4 位作者 孙秀岩 赵爽 解军波 赖长江生 张彦青 《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期952-959,共8页
基于味觉信息和化学成分的“谱味”相关性高效挖掘白术苦味的物质基础。采用电子舌技术测定34批次不同产地白术的苦味量化值,采用紫外-可见分光光度法测定白术的总黄酮、总聚炔、总内酯含量,采用高效液相色谱(HPLC)法测定白术中4种成分... 基于味觉信息和化学成分的“谱味”相关性高效挖掘白术苦味的物质基础。采用电子舌技术测定34批次不同产地白术的苦味量化值,采用紫外-可见分光光度法测定白术的总黄酮、总聚炔、总内酯含量,采用高效液相色谱(HPLC)法测定白术中4种成分(白术内酯Ⅰ、白术内酯Ⅱ、白术内酯Ⅲ、苍术酮)含量,将白术的苦味值与其4种成分及总黄酮、总聚炔、总内酯含量进行双变量“谱味”相关性分析。根据相关性分析结果筛选出白术内酯Ⅰ、白术内酯Ⅱ、白术内酯Ⅲ3个化合物与苦味受体TAS2Rs进行分子对接验证。结果显示,白术中白术内酯Ⅰ、白术内酯Ⅱ、白术内酯Ⅲ的含量与苦味响应值存在显著正相关(p<0.01),白术的总内酯含量与苦味响应值呈正相关(p<0.05),白术的总聚炔含量与苦味响应值呈负相关(p<0.05),苍术酮和总黄酮的含量与苦味响应值无显著相关关系。经AutoDock Vina软件模拟分析验证,白术内酯Ⅰ、白术内酯Ⅱ、白术内酯Ⅲ与AlphaFold2软件构建的TAS2Rs苦味受体结合较好,以白术内酯Ⅰ、白术内酯Ⅱ和白术内酯Ⅲ为主的白术内酯类成分为白术“苦味”的物质基础。 展开更多
关键词 苦味 白术 “谱味”关系 白术内酯 电子舌
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锦州25-1南油田井壁稳定技术研究与应用 被引量:7
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作者 陈强 魏子路 雷志永 《中国海上油气》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期95-100,共6页
为解决锦州25-1南油田ф311.15 mm井段因井壁失稳而引起的起下钻阻卡、倒划眼困难等问题,提出并采用了"适度抑制+活度平衡"的技术思路:应用KCl和CPI两种抑制剂达到适度抑制的效果,再利用活度平衡理论引入NaCl降低钻井液活度,... 为解决锦州25-1南油田ф311.15 mm井段因井壁失稳而引起的起下钻阻卡、倒划眼困难等问题,提出并采用了"适度抑制+活度平衡"的技术思路:应用KCl和CPI两种抑制剂达到适度抑制的效果,再利用活度平衡理论引入NaCl降低钻井液活度,提高膜效应,阻止滤液进入地层,降低泥岩的活性,合理控制钻井液体系的抑制性能,达到稳定井壁的效果。该项井壁稳定技术的成功应用,既解决了锦州25-1南油田馆陶组、东营组上段因K+过多造成井壁硬化而引起的阻卡问题,又解决了东营组下段、沙河街组因钻井液抑制性不够而导致的井壁坍塌问题,对渤海其他油田保障钻井安全、优快钻井、降低钻井工期具有重要指导意义。 展开更多
关键词 锦州25-1南油田 井壁失稳 起下钻阻卡 倒划眼困难 钻井液 适度抑制 活度平衡
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一种聚胺类抑制剂在垦利10-1油田群的应用
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作者 魏子路 陈强 +5 位作者 雷志永 王荐 谭枭麒 周文涛 蒋卓 崔应中 《石油天然气学报》 CAS 2017年第1期47-56,共10页
针对渤海垦利10-1油田群钻井过程中穿越多层位,很难解决东营组、沙河街组井壁坍塌、掉块,井壁失稳的问题,通过延续活性软泥页岩井壁稳定机理,选择易调控处理剂提高抑制性,坚持上部地层软抑制、下部地层强抑制概念,引入一种聚胺类... 针对渤海垦利10-1油田群钻井过程中穿越多层位,很难解决东营组、沙河街组井壁坍塌、掉块,井壁失稳的问题,通过延续活性软泥页岩井壁稳定机理,选择易调控处理剂提高抑制性,坚持上部地层软抑制、下部地层强抑制概念,引入一种聚胺类抑制剂PF-HAS替代有机正电胶PF-JMH-YJ。该材料对软泥岩适度抑制,又能与KCI兼容,既解决了传统PEC体系流变不易控制,又解决了起下钻阻卡问题,减少了复杂情况的产生;而且由于其与PEM体系兼容性好,使得PEC体系与PEM体系可以兼容,为同时钻穿明化镇组、馆陶组、东营组直至沙河街组节省了一层套管,大大提高了作业时效,对渤海区块其他油田的钻井作业具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 井壁稳定 抑制剂 聚胺类 兼容性 阻卡 流变性能
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钻井过程中泥球形成的影响因素探讨 被引量:12
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作者 刘海水 王超 +1 位作者 魏子路 钟超 《化学与生物工程》 CAS 2011年第8期70-73,共4页
针对在钻遇大段活性软泥页岩过程中由于钻速快导致钻屑形成大量泥球问题,室内研究了钻井过程中泥球形成的影响因素。结果发现,除了钻屑的粘土矿物组成和钻屑的表面性质等固有因素外,钻屑的颗粒级配、钻井液中钻屑和膨润土的含量、钻井... 针对在钻遇大段活性软泥页岩过程中由于钻速快导致钻屑形成大量泥球问题,室内研究了钻井过程中泥球形成的影响因素。结果发现,除了钻屑的粘土矿物组成和钻屑的表面性质等固有因素外,钻屑的颗粒级配、钻井液中钻屑和膨润土的含量、钻井液的抑制性能等是影响泥球形成的外部因素。 展开更多
关键词 活性软泥页岩 钻屑 泥球 形成机理 影响因素
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BZ34-9油田定向井钻井液体系优选与应用 被引量:3
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作者 许杰 何瑞兵 +4 位作者 林海 魏子路 崔应中 王荐 向兴金 《化学与生物工程》 CAS 2017年第9期57-60,共4页
BZ34-9油田是近年来在渤海海域新发现的一个优质油气田,前期勘探开发钻井作业过程中,存在阻卡和漏失等复杂情况,增加了作业成本。为减少复杂情况的发生,同时满足储层保护需要,对BZ34-9油田定向井钻井作业主要问题进行了分析,对钻井液体... BZ34-9油田是近年来在渤海海域新发现的一个优质油气田,前期勘探开发钻井作业过程中,存在阻卡和漏失等复杂情况,增加了作业成本。为减少复杂情况的发生,同时满足储层保护需要,对BZ34-9油田定向井钻井作业主要问题进行了分析,对钻井液体系进行了优选,并对现场应用效果进行了评价。结果表明,非储层段选择改进型PEC钻井液体系、储层段选择PEM钻井液体系能够减少复杂情况的发生,且能满足储层保护要求。该技术的应用,一方面降低了综合作业费用,另一方面为BZ34-9油田的安全高效开发提供了钻井液技术支持。 展开更多
关键词 定向井 钻井液 阻卡 漏失
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水包油钻井液在BZ28-1油田潜山地层的研究和应用 被引量:3
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作者 何瑞兵 李立宏 +2 位作者 李刚 张荣 魏子路 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2008年第3期32-35,共4页
N8和S3井是为开发BZ28-1油田剩余储量而钻的2口调整井。因为该油田油藏压力系数已降至1左右,而且已完钻的开发井在钻遇潜山地层时均出现了严重漏失,决定用低密度水包油钻井液配合压力控制钻井技术钻N8和S3井φ152.4 mm井段的潜山储层。... N8和S3井是为开发BZ28-1油田剩余储量而钻的2口调整井。因为该油田油藏压力系数已降至1左右,而且已完钻的开发井在钻遇潜山地层时均出现了严重漏失,决定用低密度水包油钻井液配合压力控制钻井技术钻N8和S3井φ152.4 mm井段的潜山储层。对水包油钻井液配方进行了优选并评价了钻井液性能。研究与现场应用结果表明,水包油钻井液总体性能稳定,其良好的流变性、抑制性、降滤失性和携砂性满足了潜山地层近平衡条件下的压力控制钻井要求,储层保护效果好,2口井不仅顺利钻穿漏失严重的潜山储层,且都获得了较高的油气产量。该技术为今后渤海油田潜山地层的勘探开发提供了一条新的模式。 展开更多
关键词 水包油钻井液 压力控制钻井 潜山地层 低压 防漏 防止地层损害 渤海油田
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