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连铸结晶器铜板温度场数值模拟研究 被引量:10
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作者 邹俊苏 刘喜海 张喜娥 《钢铁研究》 CAS 2002年第5期5-6,34,共3页
通过对板坯结晶器铜板温度场的模拟 ,提出了降低铜板温度的措施 。
关键词 铜板 连铸结晶器 板坯结晶器 铸坯质量 温度场 降低 改善
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连铸结晶器电磁制动对铸坯中非金属夹杂物影响的研究 被引量:10
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作者 战东平 张慧书 +5 位作者 姜周华 龚伟 宋景欣 程乃良 郭振和 邹俊苏 《铸造技术》 CAS 北大核心 2007年第1期110-113,共4页
对梅钢2#连铸机采用的FC-Mold(Flow Control Mold)全幅二段电磁制动器对钢中非金属夹杂物的影响进行了研究。结果表明,采用电磁制动后,铸坯中心的夹杂物总个数少于未采用电磁制动的铸坯,而前者边部的夹杂物个数则是后者的2.06倍;铸坯中... 对梅钢2#连铸机采用的FC-Mold(Flow Control Mold)全幅二段电磁制动器对钢中非金属夹杂物的影响进行了研究。结果表明,采用电磁制动后,铸坯中心的夹杂物总个数少于未采用电磁制动的铸坯,而前者边部的夹杂物个数则是后者的2.06倍;铸坯中心和边部的夹杂物平均直径和平均面积均有所减小,铸坯中心的平均面积减小量达到8.44μm2。钢中的夹杂物主要为直径全部小于20μm的Al2O3、MnS和CaS夹杂物,还有少量含K、Na的夹杂物。未采用电磁制动的铸坯中含K、Na夹杂物的数量明显多于采用电磁制动的铸坯。采用电磁制动明显降低结晶器液面的波动幅度,这有助于减少卷渣几率。电磁制动使用技术还有待于进一步优化研究。 展开更多
关键词 炼钢 连铸 电磁制动 夹杂物 板坯
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连铸结晶器内钢水卷渣的机理与控制 被引量:15
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作者 朱苗勇 王军 +2 位作者 雷洪 邹俊苏 程乃良 《鞍钢技术》 CAS 2005年第2期1-4,共4页
通过物理模拟手段 ,对高拉速条件下结晶器内钢水流动和液面卷渣行为进行了研究 ,分析了操作参数对结晶器内部工艺过程的影响 ,并提出了防止结晶器卷渣的措施。
关键词 连铸结晶器 卷渣 控制 机理 模拟手段 钢水流动 工艺过程 操作参数 高拉速
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连铸结晶器电磁制动的使用效果分析 被引量:13
4
作者 战东平 宋景欣 +4 位作者 姜周华 龚伟 程乃良 郭振和 邹俊苏 《中国冶金》 CAS 2006年第5期23-25,共3页
对梅钢2号连铸机采用的FC-Mold(Flow Control Mold)全幅2段电磁制动器使用效果进行了研究。结果表明,随着线圈电流强度的增加,磁场强度增大,结晶器内流动情况随之发生变化。当下部线圈电流为800~850A时,结晶器下部磁场强度在0.3... 对梅钢2号连铸机采用的FC-Mold(Flow Control Mold)全幅2段电磁制动器使用效果进行了研究。结果表明,随着线圈电流强度的增加,磁场强度增大,结晶器内流动情况随之发生变化。当下部线圈电流为800~850A时,结晶器下部磁场强度在0.35~0.45T左右。上部线圈电流从100A增加到400A时,结晶器上部磁场强度随电流强度增加从0.2T增加到0.3T以上。采用电磁制动技术后,结晶器液面波动幅度明显降低,结晶器内钢液温度约上升10℃左右,钢中非金属夹杂物数量较少且尺寸较小,未发现直径大于20μm的夹杂物。但采用电磁制动后仍发生了卷渣现象,该技术还有待于进一步优化研究。 展开更多
关键词 炼钢 连铸 电磁制动 夹杂物
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中间包热状态分析及烘烤工艺优化 被引量:3
5
作者 厉英 刘承军 +2 位作者 姜茂发 程乃良 邹俊苏 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期11-13,共3页
为研究中间包的热状态,开发了计算机数字采样测温系统。依据测温系统对中间包包衬的温度测试结果,分析中间包包衬在干燥、烘烤和浇注几个阶段的热状态,在保证中间包壁耐火材料不发生烘烤裂纹的前提下,从加热时间、煤气耗量、中间包烘烤... 为研究中间包的热状态,开发了计算机数字采样测温系统。依据测温系统对中间包包衬的温度测试结果,分析中间包包衬在干燥、烘烤和浇注几个阶段的热状态,在保证中间包壁耐火材料不发生烘烤裂纹的前提下,从加热时间、煤气耗量、中间包烘烤效果、连铸过程中包内钢水温度波动等几个方面进行研究,实现了中间包烘烤工艺曲线的优化。 展开更多
关键词 中间包 烘烤 测温 工艺 优化
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LF炉电热特性及供电制度 被引量:11
6
作者 阎立懿 姜周华 +1 位作者 邹俊苏 张才贵 《工业加热》 CAS 2003年第1期29-33,共5页
针对梅钢150tLF炉设备、工艺等对该炉现行供电制度进行了分析。结合150tLF炉电气、热工参数绘制出“电热特性曲线”,提出以连铸为中心的合理供电制度方案,最大限度地发挥设备能力,在降低电耗、电极消耗的同时,降低车间炼钢成本,优化炼... 针对梅钢150tLF炉设备、工艺等对该炉现行供电制度进行了分析。结合150tLF炉电气、热工参数绘制出“电热特性曲线”,提出以连铸为中心的合理供电制度方案,最大限度地发挥设备能力,在降低电耗、电极消耗的同时,降低车间炼钢成本,优化炼钢工艺流程。 展开更多
关键词 LF炉 电气特性 热工特性 电热特性 供电制度 连铸
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梅山连铸板坯中心裂纹的控制 被引量:1
7
作者 汪洪峰 宋景欣 邹俊苏 《宝钢技术》 CAS 2002年第2期15-19,共5页
1 999年 1 0月以后 ,梅山炼钢厂连铸生产中频繁出现中心裂纹 ,严重影响了铸坯质量。根据连铸坯结晶凝固过程应变理论及梅山炼钢厂生产实践 ,就连铸板坯中心裂纹的形成原因和影响因素逐一进行了探讨 。
关键词 连铸板坯 中心裂纹 控制
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陶瓷纤维在连铸钢包保温盖上的应用 被引量:2
8
作者 孟雪晨 李洪波 +4 位作者 王勇进 张恒 邹俊苏 程乃良 管灿 《耐火材料》 CAS 北大核心 2006年第6期475-476,共2页
关键词 连铸钢包 保温 陶瓷纤维 应用 耐火浇注料 宝钢集团 浇注过程 重大隐患
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梅钢转炉低成本冶炼耐候钢SPA-H 被引量:2
9
作者 赵国光 左康林 邹俊苏 《宝钢技术》 CAS 2006年第2期8-10,23,共4页
为发挥梅钢中磷铁水的优势,充分利用磷资源,降低成本,利用梅钢现有转炉模型计算了石灰加入量,分析了梅钢转炉冶炼过程中熔池磷含量与吹氧量的关系及脱磷反应的热力学条件,并据此采取了减少石灰加入量和低氧枪枪位操作等措施,降低了转炉... 为发挥梅钢中磷铁水的优势,充分利用磷资源,降低成本,利用梅钢现有转炉模型计算了石灰加入量,分析了梅钢转炉冶炼过程中熔池磷含量与吹氧量的关系及脱磷反应的热力学条件,并据此采取了减少石灰加入量和低氧枪枪位操作等措施,降低了转炉终点磷的分配比,生产出低碳和高吹炼终点磷含量的钢水,降低了冶炼物料消耗和合金消耗,使转炉冶炼含磷耐候钢SPA-H等钢种成本低于其他钢种。 展开更多
关键词 中磷铁水 SPA-H钢种 低成本
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铁水炉外喷粉脱硫最佳参数的研究 被引量:1
10
作者 徐国利 邹俊苏 +3 位作者 王贵平 张华书 姜周华 吴伟 《江苏冶金》 2002年第1期16-19,共4页
分析了宝钢集团梅山有限公司炼钢厂脱硫站的生产情况,并进行了现场实验,指出了改善脱硫效果的措施。并通过理论分析与计算导出了脱硫率与喷粉量和喷粉时间的关系。
关键词 铁水预处理 炉外脱硫 最佳参数 实验研究 喷粉量 喷粉时间
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连铸板坯凝固传热过程的计算机模拟 被引量:12
11
作者 刘旭东 朱苗勇 +2 位作者 邹俊苏 宋景欣 程乃良 《材料与冶金学报》 CAS 2002年第3期195-199,共5页
建立了板坯连铸的凝固传热数学模型 ,充分考虑了弧形铸坯的几何特点 ,采用有限单元法求解控制方程 .通过变参数来考虑铸坯内钢水和两相糊状区的导热系数 ,计算了参数、结晶热通量、拉速和二冷强度对铸坯表面温度和坯壳厚度的影响 .... 建立了板坯连铸的凝固传热数学模型 ,充分考虑了弧形铸坯的几何特点 ,采用有限单元法求解控制方程 .通过变参数来考虑铸坯内钢水和两相糊状区的导热系数 ,计算了参数、结晶热通量、拉速和二冷强度对铸坯表面温度和坯壳厚度的影响 .结果表明 ,模型的准确性得到提高 ,拉速对固液界面有明显影响 。 展开更多
关键词 计算机模拟 凝固传热 数学模型 有限单元法 两相糊状区 板坯连铸
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含钛渣冷却过程中的物理化学性质 被引量:3
12
作者 厉英 刘承军 +2 位作者 姜茂发 程乃良 邹俊苏 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第3期68-70,共3页
研究了含钛渣的粘度、电导率与温度、渣成分、时间的关系,获得了渣中初始结晶相CaTiO3结晶过程的动力学参数,建立了CaTiO3相的结晶温度与渣碱度之间的关系式。
关键词 含钛渣 结晶 粘度 电导率
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我国超高功率电炉的引进与消化 被引量:2
13
作者 阎立懿 肖玉光 邹俊苏 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期136-140,共5页
概要介绍了我国近十年来引进的超高功率电炉及车间的概况 ,重点介绍了交流超高功率电炉、直流电弧炉、新型废钢预热电弧炉以及氧 燃烧嘴、二次燃烧等强化用氧技术在国内的发展现状及存在问题。
关键词 超高功率电炉 直流电弧炉 废钢预热 氧-燃烧咀 二次燃烧 炼钢
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梅山冶金公司铁水脱硫工艺及实践
14
作者 陈林权 邹俊苏 徐国利 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期5-7,共3页
通过对高炉—转炉流程生产线上各脱硫工序、脱硫容器、各种喷吹形式以及脱硫剂优缺点的分析比较 ,论述了梅钢铁水脱硫工艺的确定原则和选择结果。脱硫剂用量提高到 8kg/ t(铁 )以上 ,粒度为 0 .1~ 1.0m m,铁水罐净空高度≥ 70 0 mm ,... 通过对高炉—转炉流程生产线上各脱硫工序、脱硫容器、各种喷吹形式以及脱硫剂优缺点的分析比较 ,论述了梅钢铁水脱硫工艺的确定原则和选择结果。脱硫剂用量提高到 8kg/ t(铁 )以上 ,粒度为 0 .1~ 1.0m m,铁水罐净空高度≥ 70 0 mm ,减少了喷溅。下阶段提高脱硫率的主要措施是铁水包内衬改用铝碳质或碳化硅质耐火材料 ,选用 Ca O=85 %~ 90 % ,Ca F2 =5 %~ 10 % ,碳粉 =5 展开更多
关键词 铁水脱硫 工艺选择 炼钢 炼铁 脱硫剂
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耐候钢连铸工艺的改进 被引量:2
15
作者 邹俊苏 程乃良 汪洪峰 《梅山科技》 2004年第B07期10-13,共4页
根据梅钢耐候钢连铸生产实践,分析了生产中存在的问题,并提出了相应改进措施,取得了较好的效果。
关键词 耐候钢 表面纵裂 漏钢 连铸 工艺改进 炼钢
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连铸中间包高碱度覆盖剂的研制与应用 被引量:3
16
作者 贾江议 陈路兵 +7 位作者 丰文祥 周磊 孟雪晨 李洪波 汪洪峰 邹俊苏 简明 郭振和 《耐火材料》 CAS 北大核心 2003年第4期238-238,共1页
关键词 连铸中间包 高碱度覆盖剂 研制 应用 钢水质量
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结晶器喂稀土丝工艺的应用 被引量:7
17
作者 汪洪峰 简明 邹俊苏 《稀土》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期61-63,共3页
结晶器喂稀土丝工艺能净化钢液、改变钢中的硫化物形态,是提高铸坯质量和工艺性能、开发新钢种的一种有效手段。
关键词 稀土 喂丝 硫化物形态 性能
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连铸板坯中心裂纹的形成与控制 被引量:1
18
作者 汪洪峰 宋景欣 邹俊苏 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第z1期114-116,共3页
梅山炼钢厂连铸生产中频繁出现中心裂纹,严重影响了铸坯质量.根据连铸坯结晶凝固过程应变理论及梅山炼钢厂生产实践,就连铸板坯中心裂纹的形成原因和影响因素进行了探讨,并提出了有效的改进措施.
关键词 连铸 板坯 中心裂纹 影响因素
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梅山1号连铸机二冷配水工艺优化 被引量:1
19
作者 汪洪峰 程乃良 邹俊苏 《宝钢技术》 CAS 2004年第1期7-9,35,共4页
介绍了梅山 1号连铸机二冷配水在生产实践中遇到的问题及优化原则和优化方法。初步确定了较合理的工艺参数 ,并取得显著效果。
关键词 二冷配水 优化原则 工艺优化实践
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炼钢各工序增氮情况试验研究 被引量:5
20
作者 董汉君 陈志平 +1 位作者 冷祥贵 邹俊苏 《梅山科技》 2004年第3期22-24,共3页
氮在钢产品中一般是作为有害元素存在的,会导致时效和蓝脆等现象,降低钢的韧塑性等机械工艺性能。对炼钢各工序进行氮含量变化研究发现:出钢、吹氩、LF、连铸是几个主要的增氮环节,而连铸工序最为严重。根据试验情况与工艺特点,提... 氮在钢产品中一般是作为有害元素存在的,会导致时效和蓝脆等现象,降低钢的韧塑性等机械工艺性能。对炼钢各工序进行氮含量变化研究发现:出钢、吹氩、LF、连铸是几个主要的增氮环节,而连铸工序最为严重。根据试验情况与工艺特点,提出了相应的改进措施。 展开更多
关键词 增氮 炼钢 连铸 出钢 吹氩 LF 氮含量 工序 机械工艺 时效
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